Unternehmensnachrichten

Hangzhou Fuyang Hongyuan Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung

2025-10-22

Zunächst einmal legt unser Unternehmen großen Wert auf Energieeinsparung und CO2-Reduktion. Im Jahr 2022 führten wir Audits zur sauberen Produktion durch und bestanden das Audit der Regierungsbehörde. Unser Unternehmen wurde 2024 als „Zero-Waste-Unternehmen“ ausgezeichnet, zudem ist ein „Green Company“ im Aufbau.

 

Nachfolgend finden Sie die Ziele und Reformrichtlinien unseres Unternehmens zur Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung.

 

 Kupferchlorid wasserfrei

 

Ziele:

1.Ermitteln Sie die Daten und Quellen zu CO2-Emissionen auf der Organisationsebene des Unternehmens.

 

2. Berechnen Sie den CO2-Fußabdruck von Basisprodukten aus Kupfercarbonat. Diese Arbeit kann ermitteln, welche Phase die meisten Kohlenstoffemissionen aufweist, und Energieeinsparungs- und Kohlenstoffreduzierungsarbeiten auf der Grundlage tatsächlicher Daten durchführen.

 

3.Besprechen und passen Sie den mittel- und langfristigen CO2-Reduktionsplan innerhalb des Unternehmens an, einschließlich der folgenden 3 Inhalte.

Bestimmen Sie Projekte zur Energieeinsparung und CO2-Reduktion bei der Technologietransformation

Photovoltaik installieren und Ökostrom nutzen

Vollständiger ESG-Bericht

 

ESG-Berichte umfassen in der Regel die folgenden Aspekte

1.Umwelt

Umweltschutzpolitik

Energieeffizienz

Abfallmanagement

Anpassung an den Klimawandel

Schadstoffemissionen

Maßnahmen zum Schutz von Ökosystemen und Artenvielfalt

Maßnahmen zum Umwelt-Compliance-Management

Maßnahmen zur Ressourcennutzung und zur Entwicklung der Kreislaufwirtschaft

 

2. Sozial

Schutz der Arbeitnehmerrechte (Gehalt und Sozialleistungen, Karriereentwicklung, Gesundheit und Sicherheit)

Beteiligung der Gemeinschaft und Entwicklungsbeitrag

Schutz der Verbraucherrechte

Menschenrechte und Arbeitsrechte (Verhinderung von Zwangs- und Kinderarbeit)

Diversitäts- und Inklusionspolitik

Supply Chain Management (Arbeitsbedingungen der Lieferanten und soziale Leistungsbewertung)

Produktverantwortung (Qualität und Sicherheit, Verbraucherschutz, Produktverantwortung und Rückruf)

Ländliche Revitalisierungsmaßnahmen und Ergebnisse

Maßnahmen und Ergebnisse des Sozialbeitrags

Innovationsgetriebene und wissenschafts- und technikethische Maßnahmen und Ergebnisse

Maßnahmen und Ergebnisse des Sicherheitsmanagements in der Lieferkette

Maßnahmen und Ergebnisse zur Datensicherheit und zum Schutz der Privatsphäre der Kunden

 

3. Governance

Corporate-Governance-Struktur

Entscheidungsmechanismus

Risikomanagement

Internes Kontrollsystem

Schutz der Aktionärsrechte

Transparenz der Offenlegung von Informationen

Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und zum Compliance-Management

Zusammensetzung und Zuständigkeiten des Vorstands

Vergütungs- und Anreizplan für Führungskräfte

Legacy- und Antikorruptionsmaßnahmen

 

Energiesparende Technologietransformationsprojekte, die das Unternehmen in den letzten drei Jahren durchgeführt hat

1. Einsatz eines neuen Permanentmagnet-Luftkompressors

Die Tiefverarbeitungsausrüstung unseres Unternehmens für grundlegende Kupfercarbonatprodukte verwendet eine Luftstrommühle. Die Produktion erfordert 0,75 MPa bis 0,85 MPa Druckluft mit einem Bedarf von 21 m ³ /min. Vor der technischen Umstellung wurden zwei normale 90-kW-Luftkompressoren parallel eingesetzt. Die Energieeffizienz des Luftkompressors lag unter dem Energieeffizienzgrenzwert der dritten Stufe. Nach der technischen Umstellung wurde auf einen einzelnen 160-kW-Luftkompressor mit zweistufiger Kompression und Permanentmagneten mit variabler Frequenz umgestellt. Nach der technischen Umgestaltung wurde die Geräteleistung um 20 kW reduziert und gleichzeitig 20 % Strom eingespart. Die jährliche Stromeinsparung beträgt 234.000 kWh, was 49,90 Tonnen Standardkohle entspricht, und der jährliche CO2-Ausstoß kann um 122,76 Tonnen CO2 reduziert werden.

 

2. Dampfkessel durch Liju-Heatpipe-Dampfmaschine ersetzt

Der Produktionsdampf unseres Unternehmens wird durch Erdgaskessel bereitgestellt. Vor der technischen Umgestaltung betrug der thermische Wirkungsgrad des Kessels etwa 90,5 %, was nicht dem in GB24500-2020 „Industrial Boiler Energy Efficiency Limits and Energy Efficiency Grades“ festgelegten Energieeffizienzindex der dritten Ebene von 92 % entsprach. Nach der technischen Umgestaltung ist die Liju-Wärmerohr-Dampfmaschine 5 % effizienter als der ursprüngliche Dampfkessel im tatsächlichen Einsatz. Nach dem Austausch werden jährlich 23.580 m3 Erdgas eingespart, was 31,36 Tonnen Standardkohle entspricht, und die jährlichen CO2-Emissionen können um 48,92 tCO2 reduziert werden.

 

3. Verdampfungsprozess: Ein- bis Dreifachverdampfung

Unser Unternehmen verwendet kupferhaltige Abfallflüssigkeit als Rohstoff zur Herstellung verschiedener Kupfersalzprodukte und verdampft gleichzeitig die Produktionsmutterlauge, um Ammoniumchlorid- und Natriumchlorid-Nebenprodukte zurückzugewinnen. Vor der technischen Umstellung handelte es sich bei der Verdampfungsanlage um eine Ein-Effekt-Verdampfung. Der Ein-Effekt-Verdampfungsprozess ist einfach, aber relativ energie- und dampfverbrauchend, daher bestand die technische Umstellung in der Drei-Effekt-Verdampfung. Nach der technischen Umstellung kann der Dampfverbrauch um 20 % reduziert werden, während der Stromverbrauch und die Umlaufwassermenge um etwa 5 % reduziert werden können. Nach der technischen Transformation können jährlich 442 Tonnen Dampf eingespart werden, was 41.400 m3 Erdgas, 53.400 kWh Strom und 1.387 Tonnen Wasser entspricht. Der jährliche CO2-Ausstoß kann um 113,91 Tonnen CO2 reduziert werden.